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北方材料科學(xué)與工程研究院濟(jì)南產(chǎn)業(yè)園樹脂工序流程再造喜結(jié)碩果 |
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近日,中國兵器工業(yè)集團(tuán)北方材料科學(xué)與工程研究院有限公司濟(jì)南產(chǎn)業(yè)園樹脂復(fù)合材料公司傳出喜訊,樹脂工序的流程再造工程喜結(jié)碩果,多項(xiàng)自動(dòng)化裝置的使用降低了成本,提高了效率,生產(chǎn)線更加安全可靠,這標(biāo)志著樹脂復(fù)合材料公司的精益生產(chǎn)流程再上新臺(tái)階,為時(shí)間過半任務(wù)過半奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 面對日趨激烈的市場競爭,為了滿足不斷變化的市場需求,樹脂復(fù)合材料公司在新烘干生產(chǎn)線基礎(chǔ)上,對樹脂工序原材料的儲(chǔ)存灌裝、原料投放、產(chǎn)品分裝等實(shí)施了流程再造工程。 儲(chǔ)存灌裝安全化 樹脂生產(chǎn)所用主要液體材料為苯酚、甲醛,苯酚具有強(qiáng)烈的腐蝕性,甲醛在空氣中會(huì)散發(fā)出刺激性氣味,二者均為危險(xiǎn)化學(xué)品,在流程再造之前,苯酚甲醛均需要人工灌裝、人工運(yùn)輸。為了提高工作效率,避免安全事故發(fā)生,公司引入苯酚自動(dòng)灌裝機(jī),使用機(jī)器設(shè)備自動(dòng)灌裝,隔絕了人體與苯酚的直接接觸,極大地節(jié)省了人力資源,最大限度地保障了職工的人身安全。 廢舊改造節(jié)約化 秉承“節(jié)約能耗,提高產(chǎn)能”的原則,公司對現(xiàn)有廢舊儲(chǔ)罐加以改造用于儲(chǔ)存甲醛溶液,將新烘干線產(chǎn)生的乏汽通入儲(chǔ)罐夾層中,對甲醛溶液進(jìn)行保溫加熱防止聚合。這一改進(jìn)實(shí)現(xiàn)了能源再利用和設(shè)備更新再利用,使甲醛溶液的裝卸時(shí)間由原來的2小時(shí)縮短到30分鐘,工作效率顯著提升。 原料投入精準(zhǔn)化 為了使原料投入量更加精確,公司在儲(chǔ)罐放量口與樹脂工序投料相接處安裝了自動(dòng)計(jì)量裝置,實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)計(jì)量、密封加料,杜絕了甲醛溶液的泄漏,既保護(hù)了工作環(huán)境,又保證了產(chǎn)品質(zhì)量。 產(chǎn)品分裝自動(dòng)化 為滿足客戶對產(chǎn)品包裝規(guī)格的不同需求,公司引進(jìn)新型樹脂分裝機(jī),用自動(dòng)計(jì)量、自動(dòng)灌裝代替了以前人工計(jì)量、手動(dòng)控制閥門的操作方式,使分裝時(shí)間縮減了三分之二,用工人數(shù)減少了近一半,確保了每一桶產(chǎn)品重量精確無誤,生產(chǎn)現(xiàn)場無滿漏現(xiàn)象,減少了因灌裝而產(chǎn)生的浪費(fèi),保持了生產(chǎn)現(xiàn)場的整潔。 樹脂復(fù)合材料公司通過多項(xiàng)舉措對樹脂工序進(jìn)行流程再造,取得了顯著實(shí)效,在促進(jìn)濟(jì)南產(chǎn)業(yè)園有質(zhì)量、有效益、可持續(xù)發(fā)展的道路上邁出了扎實(shí)的一步。(宋玉寶 吳煥莉) |
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